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轴承知识

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包装机回转筛传动轴及传动轴承的改进

2010-07-19
作者:王红东
(四川省旺苍煤铁厂水泥分厂) 
  我厂Φ1.1m螺旋回转筛1988年投入使用,结构见图1。回转筛为滑动轴承支承、油杯润滑,出现的问题:轴向窜动,轴瓦磨损较快,变形量大,且使用时间较短,中间悬挂轴承支承进灰严重,润滑差、磨损快、更换频繁。

图1 回转筛改进前结构

  改进措施:
  1)改滑动轴承为滚动轴承,轴承座选用机立窑主机传动轴承座,利于备件自制及更换,轴承选用7524、3524各一盘,在轴承座上部开油槽,油杯可定期加黄油润滑。但因支承件对回转筛传动载荷富裕量较大,轴承座内空间较大,储油多,轴承润滑良好,运行过程中从未出现轴承升温现象,经检查,油质较好,没有进灰现象,一次加注黄油即能满足需要,故油杯加油润滑一般可省略。
  轴承座与箱体分离,选用两层密封,即在盖上加羊毛毡,后在轴上缠浸油石棉绳用水泥灰浆夯实,杜绝粉尘进入,实践证明效果良好。
  2)将原中空轴换为6440mm长的通轴,去除中间支承。机头轴、机尾轴由Φ150圆钢加工为阶梯轴,与中空轴用Φ30圆柱销联结,单边两枚垂直90°分布,螺栓紧固,且都为过盈配合,严格保证同心度,提高其制造、装配精度,改后如图2所示。
图2 回转筛改进后结构

  使用效果:回转筛传动系统改进共耗资1.7万元,耗时2天,1998年8月改进该系统之前,台时产量70t/h,包装水泥10万余t就更换中空轴一次,改后,台时产量上升为95t/h且运行平稳,连续运转16个月累计包装水泥达30万t未发生一次设备故障停机,后因1999年底操作工违章操作导致中空轴断裂,修复利用到更换中空轴共包装水泥近40万t。20个月来,电动机电流稳定,回转体运转轻快、平稳,没有出现过设备故障停机,恢复了设备的正常生产能力。

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