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轴承烧毁

2021-04-22

按事件分类:管理上的漏洞

按事故程度分类:二类障碍

事故经过

×年6月14日1#机组整套启动试运再次启动B凝结水泵。

15日21:20之前,运行人员DCS、设备现场检查,各参数正常,16日00:20当班人员发现B凝结水泵振动值偏高,通知现场巡检人员检查,同时联系安徽电建值班人员检查,就地测量发现轴承振动为170微米,轴承温度确实偏高,为81℃,准备切换凝结水泵,通知电建确认A凝泵绝缘是否正常并送电,当得到电建值班人员的确认可以启动后,启动A凝结水泵,发现出口阀不能联开,就地手动开启A凝泵出口电动阀至10%。

01:06:35启动A凝结水泵,立即停止B凝结水泵。停泵后检查B凝结泵轴承烧坏、油箱油漆烧化、油位窥视窗烧化。

原因分析

根据事故追忆数据,B凝结水泵在15号晚上21:28:47时间出现异常,当时凝泵B的电流突变从135A到233A,此时该泵轴承温度逐渐从78度缓慢变化到315度,时间经过了40分钟,由于该点为远程通讯测点,无法用于逻辑保护,只能用于监视。此后长达3个半小时时间里,该温度点和电机电流一直处于不正常的状态,温度远远超出正常范围,电流波动明显加大,直到凌晨1:00多电机跳闸。

由于电机电流和轴承温度信号均通过远程通讯至DCS中,且ABB系统对通讯信号无法进行逻辑运算,只能在画面显示,因此这些点不能用于保护跳闸,现在只能将这些点作报警处理。电机跳闸信号取自轴承振动(X、Y方向),该保护定值厂家给定为80um报警,150um跳闸,但振动一直没有超过该值。

防范/整改措施

(一)要重视已经运行设备的安全状况,保证已投入运行设备的安全。

(二)运行应加强对DCS参数监视和现场巡检力度,特别是一些重要参数趋势的监视,不能因操作操作任务较多,而忽视了参数的监视。

(三)尽快完善DCS的报警、保护功能,特别是对主设备、主要辅机的报警、保护功能。

(四)在开启凝结水系统后,没有能够确认凝结泵A在有效的备用状态,致使B泵故障后,才进行A泵状态的确认,延长了B泵的停止时间。

(五)安装单位要重视对设备的消缺,特别是要确保备用设备的有效性。

(汽机丙班)

(图文无关)

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