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轴承知识

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关于2#炉底风机损坏轴承的事故报告

2012-03-08

湖南三立集团硫酸三厂

  2009年12月11日6时44分,我分厂2#炉底风机因电机前端轴承损坏而紧急停机,值班人员于6时48分正常开起1#备用炉底风机,及时地恢复整个系统的正常生产。监于此次事故给我分厂的正常稳定生产带来一定程度的影响,也给设备造成较为严重的损坏。在恢复正常生产后,我分厂及地组织了当班人员和相关负责人,召开事故专题分析会,针对此次事故发生的前后经过,以及事故原因进行详细分析,现作出以下事故报告:
  事故情况调查:根据当班人员阐述,6时38分焙烧工段值班人员在巡查完焙砂运储系统的设备后,至炉底风机房进行例检。进门后就发现2#炉底风机电机前端有烟气冒出,发现此情况后他马上向分厂值班领导报告了事故情况,值班负责人立即联系各相关车间作紧急停机处理。在保障了整个烟气系统和各类环境保护保护排放指标的前提下,2#炉底风机于6时44分断电停机,同时拉开高压加路隔离开关,悬挂警示牌。
  事故原因分析:经现场查看发现电机前端轴承盖表达油漆因高烧结,已经由原装的草绿茶变为淡黑色,电机前端盖大量的飞渐积附状润滑油脂,接近前端时有股较浓的糊臭味。再到DCS系统调看设备运行记录,查验2#炉底风机事故前三天的运行情况数据:电机负荷电流Z高值为24A,绕组温度Z高值为47℃,后端Z高温度29℃,前端轴承温度Z高41℃,前端平均温度40℃,查电机使用维护说明书得电机额定电流是31A,绕组额定温升105℃,轴承允许Z高温度95℃,由此可以排除电机是因为过载和轴承长期过热而损坏的原因,从外观上无法分析故障原因,于11日下午拆除了电机的前后端盖,拉卸前后两端的轴承,检查出前端轴承盖磨严重,且有裂纹。在拉卸前端轴承时发现该轴承损坏严重,轴承有三个滚子已掉出,滚子支撑架已损坏,内外圈沟道变形,无法直接用拉力器拉卸,Z后采取气割。割下后发现轴承已跑内圆,电机转子轴磨损严重,无法直接从新装配新轴承。结合以上实际情况,分析认为可以排除轴承因存在缺油(12月8号加炉底风机电机轴承加油约1.4Kg,以前因考虑到使用环境的特殊性,特把加油周期由规定的2000小时改为800小时,所更换的润滑油均采用公司采购的高负荷高转速的润滑脂)、油质差和轴承温度过高而损坏可能。检查负荷侧的设备的转动扭力很轻,没有出现卡滞、和移位现象。所以现阶段认定原因是因为轴承在出厂装配或质量上存在问题,直接缩短了轴承的使用寿命,导致轴承损坏。
  事故处理:在发生事故的过程后分厂各相关职能部门,积极的协调安排,在保正安全、环保的情况下及时开启了备用机组,保障了系统的持续运行。在着手拆检2#炉底风机故障之前,先报告了集团公司的直接设备主管部门——设备科,请设备科人员至事故现场指导机组的拆卸工作,在拆卸完成后及时的通报了设备科,请相关专家到现查看,进行技术分析,分厂也专门组织了当班人员和设备管理小组人员召开了事故分析会。现阶段2#炉底风机已全部拆卸、清洗完毕。但需待拆出转子,对损坏之处进行复原加工后,方可重新进行装配调试。
  事故安全教育:在完成了各项事故处理工作后,分厂组各车间负责人和事故当班人员召开了教育例会,要求各车间工段负责人抓好安全生产,加大设备的巡查维护力度,及时的开展车间设备维护、巡检工作教育、加大执行力度。同时要求设备管理小组和维修车间加强设备的维修工作,搞好提前预防性维修,更重要的做好特殊、重大设备的维护、保养和记录工作。

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