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∮1000mm热锯主传动系统改进

2012-03-12
作者:姜建华 
(莱芜钢铁集团附企公司特钢分公司)
  摘 要:为了解决∮1000mm热锯主轴轴承频繁故障问题,对轴承失效原因进行分析,认为轴承座同心度低、径向迷宫形密封间隙大、油品选择不合理等是造成轴承失效的主要原因。为此,将原主轴安装的4套320轴承改为2套双列向心球面滚子轴承3620,并在原密封的基础上增设毛毡密封,重新选择润滑油,改善润滑,增强密封效果,从而降低了轴承故障,减少热停工时25.8h/a,年效益10.26万元。 
  关键词:热锯;滚动轴承;润滑;密封
  莱芜钢铁集团附企公司特钢分公司所属∮450mm轧钢生产线,所使用的∮1000mm热锯主轴轴承频繁出现故障,每次造成的停机、修复时间均在3h以上,严重制约了该生产线的正常生产。
  1、轴承失效分析
  对热锯主轴系统(如图1所示)历次失效的现场状况及原因进行了分析,分析原因如下:
  (1)热锯主轴上安装了4套320轴承,这种滚动轴承组合形式对两侧轴承座孔的同心度有较高的要求。而热锯上轴承座为剖分式焊接结构,因而上箱体(轴承座)同心度太低。由于单端使用双轴承不能调心消除同心度误差影响的趋势恶化,致使在紧固上下箱体连接螺杆时给轴承带来很大的附加载荷,造成轴承外圈变形,内、外圈、滚珠之间间隙不均匀,成为轴承失效的主要原因。
  图1热锯主轴原设计装配图
1.锯片;2.皮带轮;3.上箱体;4.迷宫密封
  (2)原设计中的密封为径向迷宫形密封,其间隙较大,润滑机油很容易从轴端泄露出来,油位一旦下降,轴承得不到良好的润滑,造成轴承发热失效。
  (3)原设计使用的油品存在不足,虽在选择油品时考虑了热锯高速的要求3800r/min)及稀油流动性好、降温快的优点,但没有考虑热锯在切削钢材时,每一个齿接触钢材时产生高速循环冲击载荷,冲击载荷作用到轴承上,因稀油极压性极差,无法形成油膜,造成润滑不良,使轴承失效。
  2、改进措施
  (1)如图2所示,将原主轴安装的4套320轴承改为2套双列向心球面滚子轴承3620。该种轴承组合装配的优点是:轴和轴承座尺寸通用改动很小;轴承额定动静负荷是原轴承的3倍,轴承寿命增长;轴承能自动调心,减少了附加载荷;一端为固定支点,另一端为游动支点,满足现场条件安装要求。
  图2热锯主轴改进后装配图
1.锯片;2.新增密封结构;3.3620轴承;4.下箱体;5.皮带轮;6.上箱体;7.新增注油油路;8.迷宫密封 
  (2)在原径向密封的基础上增设毛毡密封,利用毛毡具有的天然弹性,阻止润滑油的泄漏。
  (3)在稀油易流动、散热快、适宜高速运转轴承润油的基础上,结合MOS2润滑脂适宜重载抗极压的特点,把主轴润滑油改为机油和MOS2脂1:1掺配使用,改善润滑,增强密封性。
  (4)在上箱体座两侧增设2个M14螺纹孔,定期用油枪注射润滑脂。从而保证了轴承另一侧滚珠滚道的润滑,并保证了密封延长了轴承的寿命。
  3、效果
  上述改进方案,原有件都能使用,仅增加几个密封端盖和隔套。轴向储油空间的加大,改善了润滑与密封,投资少见效快,简单易行。实施后使用效果良好,轴承故障大大降低,年减少热停工时25.8h,年效益10.26万元。
来源:《山东冶金》

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